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一、基本情況
長嶺石化長盛公司.7×104t/a聚丙烯裝置主要由兩部分組成,即主體裝置和擠壓造粒裝置。主體裝置生產(chǎn)聚丙烯粉末,擠壓造粒裝置對聚丙烯粉末進行后續(xù)處理。
擠壓造粒單元由三個小單元構(gòu)成,即進料單元、擠壓造粒單元、風送單元三部分。進料單元負責給擠壓造粒單元供料、擠壓造粒單元將來料擠壓造粒、風送單元運輸粉料粒料。粉料罐Z802位于進料單元與擠壓造粒單元之間,是擠壓造粒單元進料緩沖罐,其上有一料位檢測報警回路,檢測元件為音叉開關(guān)。
一、事故經(jīng)過及處理過程
(一)事故前運行情況: 事故發(fā)生前擠壓造粒單元運行正常。
(二)事故現(xiàn)象詳細描述
2011年3月19日15時18分,擠壓造粒突然報警,全線停機,控制盤、上位機均顯示LSH821青叉料位開關(guān)報警。
(三)影響范圍: 擠壓造粒單元全線停車,給裝置生產(chǎn)造成了一定波動。
(四)儀表及系統(tǒng)處理過程
(1)根據(jù)事故現(xiàn)象,初步判斷為LSH821故障。
(2)查看上位機記錄,事件記錄里有LSH821報警記錄。
(3)查勘現(xiàn)場,Z2802粉料罐料位正常。
(4)檢查LSH821回路供電狀況,正常。
(5)檢查LSH821全回路接線狀況,正常。
(6)檢查音叉開關(guān)LT821。拆下檢查,多次實驗音叉開關(guān)均反映正常,但經(jīng)過長時間觀察,音叉開關(guān)在料位正常的情況下,偶爾有瞬間的報警輸出。判斷此音叉可能工作不穩(wěn)定,需要更換。
(7)當時因配件未到貨,無法更換。為避免故障再次發(fā)生,影響生產(chǎn),經(jīng)研究決定,在PLC程序里LSH821信號輸入回路增加3s延時作信號過濾。
(五)事故性質(zhì): 儀表缺陷引起的非計劃停車。
三、事故原因分析
(一)事故單元事故前可靠性簡要評價
擠壓造粒全線由4套PLC控制,由日本制鋼設(shè)計,關(guān)鍵儀表沒有冗余,聯(lián)鎖信號全部一取一,程序里也未對一些關(guān)鍵信號采取延時等抗干擾措施,所以雖然儀表硬件品質(zhì)優(yōu)良,但由于上述缺陷,系統(tǒng)可靠性有待進一步提高。
(二)直接原因分析
擠壓機料斗2802料位音叉開關(guān)故障造成誤報警觸發(fā)1826聯(lián)鎖是擠壓造粒停車的直接原因。
(三)間接原因分析
(1)設(shè)備使用時間過久是LT821故障的原因之一。LT821采用的是P+F的音叉開關(guān)(型號為VCV- GIA- E5- K1 - EXD/F/220),從1997年投產(chǎn)使用起至故障時已有14年,從未更新,已到故障高發(fā)期。 .
(2)控制系統(tǒng)設(shè)計時對其可靠性考慮不足是事故發(fā)生的另一原因。比如未對聯(lián)鎖儀表采用冗余措施,對一些信號未采用延時措施以過濾瞬間干擾等,這些都導致了本次事故的發(fā)生。
四、防范措施
(一)經(jīng)驗教訓
(1)進行控制系統(tǒng)設(shè)計、審查時要充分考慮其可靠性。
(2)對一些處在關(guān)鍵回路、使用年限已久的儀表要及時更新。
(二)防范措施
(1)及時備貨,對使用年限較久的儀表擇機更換。
(2)對一些關(guān)鍵信號根據(jù)實際情況在裎序里做延時處理。