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一、基本情況
中原油田第三氣體處理廠是1989年由德國LINDE公司總承包建造的大型天然氣深冷裝置。裝置設(shè)計能力日處理石油伴生氣80 - 120×104m3,日產(chǎn)輕烴200 - 250t。該裝置的核心設(shè)備是三大機組,即燃氣輪機帶動的原料氣壓縮機組(1 - GTI/I - K1)、膨脹/增壓機組(2 - TK1)、丙烷制冷壓縮機組(3- K1)。燃氣輪機是全廠的動力核心,一旦燃氣輪機發(fā)生故障,整個工廠將陷入生產(chǎn)癱瘓狀態(tài),極大地影響著工廠的可持續(xù)生產(chǎn)。因此,必須保證燃氣輪機時刻處于良好的控制過程中。
第三氣體處理廠兩套裝置現(xiàn)有可燃氣體檢測系統(tǒng)79臺套,實現(xiàn)了大型機組的可燃氣體在線檢測及關(guān)鍵設(shè)備的可燃氣體報警聯(lián)鎖功能。通過可燃氣體報警系統(tǒng)的應用,工廠設(shè)備安全得到了大大提升。
二、事故經(jīng)過及處理過程
(一)事故前運行情況
事故前,裝置長時間安全平穩(wěn)地運行,可燃氣體報警儀運行正常。檢修期間,報警儀校檢合格。
(二)事故現(xiàn)象詳細描述
2008年5月6日8時00分左右,操作人員按規(guī)程開啟燃機的過程中,燃氣輪機控制系統(tǒng)(MARK V)顯示可燃氣報警儀報警信息,儀表人員對機艙可燃氣體檢測器檢查,燃氣輪機突然同時出現(xiàn)TAHH2052 -透平倉探測到可燃氣體跳車、45HF -可燃氣體探測系統(tǒng)故障報警等報警信息,由于燃機無法正常開啟,天然氣深冷處理裝置延誤開機,裝置只能處于停滯狀態(tài)。
(三)影響范圍
該起事故導致工廠延誤開機約4h,影響了裝置正常運行及產(chǎn)品生產(chǎn)。
(四)儀表處理過程
(1)技術(shù)人員迅速趕到現(xiàn)場,查看故障報警信息,分析動態(tài)梯形圖,測試可燃氣體探測系統(tǒng)板卡。
(2)配合檢定人員再次對現(xiàn)場可燃氣體探測器進行標定。
(3)檢查燃氣輪機MARK V控制系統(tǒng)報警信息的L45HA、L45HT、IA5HF籌回路,發(fā)現(xiàn)故障點均集中在現(xiàn)場可燃性氣體報警儀的傳感器部分。
(4)更換可燃氣體報警探頭等備件,重新進行回路標定測試,確認系統(tǒng)自檢正常,系統(tǒng)及裝置設(shè)備可投入運行。
(五)事故性質(zhì)
可燃性氣體探頭故障。
三、事故原因分析
(一)事故單元事故前可靠性簡要評價
燃氣輪機可燃氣體報警器(4802A型)是半導體型可燃氣體報警器,其探頭已運行近4年時間。
(二)直接原因分析
可燃氣體探測器探頭元件老化,測量失準,導致燃機誤停車。
(三)間接原因分析
關(guān)鍵部位的可燃性氣體檢測器探頭在達到使用年限后沒能強制更新。
四、防范措施
(一)經(jīng)驗教訓
(1)未定期開展對可燃性氣體檢測儀進行清洗、保養(yǎng)和校驗工作。
(2)對參與聯(lián)鎖的可燃性氣體檢測儀日常巡檢不到位。
(二)防范措施
(1)每年定期對可燃性氣體檢測儀進行強制標定。
(2)定期對可燃性氣體檢測儀進行日常維護檢查,并做好校驗記錄。
(3)對服役期超過使用規(guī)定要求的可燃性氣體檢測探頭必須及時強制更換。